图书介绍
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![电力系统水处理事故案例分析](https://www.shukui.net/cover/76/34494570.jpg)
- 孙本达主编 著
- 出版社: 北京:中国电力出版社
- ISBN:9787512335943
- 出版时间:2012
- 标注页数:210页
- 文件大小:51MB
- 文件页数:223页
- 主题词:火电厂-电力系统-水处理-事故-案例-资格考试-自学参考资料
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图书目录
第一章 凝汽器泄漏引起水质恶化1
第一节 因设计问题引起的腐蚀泄漏1
[案例1-1]因设计问题凝汽器钛管被高温疏水吹漏1
[案例1-2]凝汽器钛管因隔板设计跨距大而振动、磨损泄漏2
[案例1-3]凝汽器钛管断裂后海水进入锅炉2
第二节 运行管理问题3
[案例1-4]凝汽器泄漏导致炉水pH值下降到4.03
[案例1-5]选用白铜管导致腐蚀泄漏而未及时投运精处理3
[案例1-6]凝汽器泄漏,精处理未100%投运,导致水冷壁爆管4
第三节 凝汽器腐蚀泄漏5
一、凝汽器管板腐蚀5
[案例1-7]凝汽器因加不锈钢飘带造成腐蚀5
二、凝汽器白铜管微生物腐蚀7
[案例1-8]凝汽器白铜管发生微生物腐蚀穿孔7
[案例1-9]凝汽器白铜管微生物腐蚀9
[案例1-10]冷却水流速偏低造成凝汽器管微生物腐蚀11
三、因残碳膜引起的腐蚀泄漏13
[案例1-11]凝汽器铜管因残碳膜引起的腐蚀泄漏(一)13
[案例1-12]凝汽器铜管因残碳膜引起的腐蚀泄漏(二)16
[案例1-13]凝汽器铜管因残碳膜引起的腐蚀泄漏(三)18
四、凝汽器铜管氨腐蚀23
[案例1-14]凝汽器空抽区外侧黄铜管发生氨腐蚀穿孔23
五、不锈钢管腐蚀25
[案例1-15]凝汽器不锈钢管微生物腐蚀穿孔25
[案例1-16]凝汽器不锈钢管腐蚀穿孔27
六、因砸伤引起的泄漏28
[案例1-17]凝汽器顶部防冲击挡板脱落砸漏钛管28
[案例1-18]汽轮机叶片断裂击穿凝汽器钛管29
第二章 给水系统腐蚀32
第一节 低压给水系统腐蚀32
一、水侧氧腐蚀32
二、汽侧氨腐蚀32
[案例2-1]低压加热器铜管氨腐蚀32
第二节 高压给水系统腐蚀33
一、流动加速腐蚀33
[案例2-2]高压加热器弯管流动加速腐蚀泄漏33
[案例2-3]核电站流动加速腐蚀34
二、氧腐蚀35
三、停用腐蚀35
[案例2-4]锅炉基建停用时间过长产生严重锈蚀35
第三节 给水水质恶化37
一、因系统设计不当引起给水水质恶化37
[案例2-5]因设计不当造成炉水周期性出现硬度37
二、取样过滤器污染40
[案例2-6]锅炉给水因取样过滤器污染影响水质分析40
第三章 锅炉腐蚀、结垢和爆管43
第一节 因采用不当水处理方式引起腐蚀、结垢和爆管43
[案例3-1]因采用不当的水处理方式造成锅炉结垢速率高43
[案例3-2]因采用不适当的全挥发处理造成水冷壁管氢脆46
[案例3-3]因补给水中有游离碱使锅炉水冷壁发生碱性腐蚀46
第二节 因汽水分离设备缺陷造成水质恶化引起爆管50
[案例3-4]因汽包内部结构制造缺陷导致汽轮机严重积盐51
[案例3-5]因设计和制造缺陷导致汽轮机积盐52
[案例3-6]汽轮机严重积盐原因分析54
[案例3-7]汽轮机高压缸严重积盐原因分析56
第三节 因安装问题导致水质恶化引起爆管58
[案例3-8]用工业水作为水泵密封水,导致锅炉大面积爆管58
[案例3-9]低压加热器疏水泵放空气管吸入地沟水,污染水汽系统60
[案例3-10]凝结水精处理树脂进入锅炉导致爆管63
[案例3-11]炉水取样管安装位置不正确,影响水质监测64
第四节 因运行问题导致水质恶化65
[案例3-12]炉水pH值突然降低65
第四章 锅炉过热器腐蚀、积盐和爆管67
第一节 因锅炉的设计缺陷引起积盐67
[案例4-1]因设计缺陷导致过热器积盐67
[案例4-2]因设计缺陷导致过热器积盐引起爆管69
[案例4-3]过热器积盐引起爆管71
第二节 因氧化皮脱落引起爆管71
[案例4-4]国内部分电厂过热器、再热器爆管事故汇总73
[案例4-5]加氧处理对锅炉过热器爆管统计75
第五章 锅炉再热器腐蚀、积盐和爆管77
[案例5-1]再热器积盐爆管77
[案例5-2]因制造、安装发生腐蚀导致再热器爆管79
第六章 汽轮机腐蚀积盐85
第一节 汽轮机高压缸腐蚀积盐85
一、高压缸腐蚀85
[案例6-1]高压缸积盐并发生停用腐蚀85
二、高压缸垢沉积86
[案例6-2]汽轮机磷酸盐沉积严重影响热效率86
[案例6-3]汽轮机积盐原因分析87
[案例6-4]因使用不当的除氧剂导致汽轮机沉积大量铜垢88
[案例6-5]汽轮机垢沉积原因分析89
[案例6-6]因汽包水位控制问题导致汽轮机积盐严重90
三、高压缸机械损伤91
[案例6-7]锅炉蒸汽吹扫不彻底,异物损伤汽轮机91
四、高压调速汽门积盐卡涩92
[案例6-8]高压调速汽门积盐92
第二节 汽轮机中压缸腐蚀积盐94
一、中压缸积盐94
[案例6-9]中压缸沉积硅垢94
[案例6-10]中压缸沉积氯化钠95
二、中压缸腐蚀95
[案例6-11]中压缸点腐蚀96
第三节 汽轮机低压缸腐蚀积盐97
一、低压缸酸性腐蚀97
[案例6-12]低压缸点腐蚀98
[案例6-13]低压缸酸腐蚀100
[案例6-14]低压缸水滴磨蚀101
二、低压缸应力腐蚀和腐蚀疲劳102
[案例6-15]汽轮机发生水击使叶片断裂102
第七章 凝结水精处理107
第一节 精处理出水氢电导率偏高107
[案例7-1]精处理出水氢电导率偏高原因分析107
第二节 混床树脂交叉污染109
[案例7-2]混床树脂交叉污染影响水质109
[案例7-3]凝结水精处理树脂交叉污染导致炉水pH值下降110
第三节 精处理混床周期制水量下降111
[案例7-4]用运酸车运来的碱,周期制水量下降111
[案例7-5]凝结水精处理用碱质量不合格,导致制水量大幅下降111
第四节 在线化学仪表维护不利导致精处理异常114
[案例7-6]在线化学仪表未能及时检测到精处理出水水质异常114
第五节 凝结水精处理设计缺陷114
[案例7-7]凝结水泵突然断电再送电,树脂进入锅炉114
[案例7-8]精处理再生系统振动114
[案例7-9]两种不同结构凝结水精处理混床优缺点分析115
第八章 化学制水118
第一节 水的预处理118
一、混凝剂选择不当导致预处理异常118
[案例8-1]燃煤电厂混凝剂选择不当导致预处理异常118
[案例8-2]燃气电厂混凝剂选择不当导致预处理出水水质异常118
二、因未做动态模拟试验造成凝汽器结垢119
[案例8-3]凝汽器结垢119
第二节 膜法水处理120
一、循环水回用膜处理120
[案例8-4]反渗透保安过滤器污堵及处理120
[案例8-5]循环水排污水处理存在的问题及解决方法122
二、海水淡化处理124
[案例8-6]海水淡化系统存在翻池和污堵等问题及解决方法124
三、污水深度处理125
[案例8-7]污水深度膜法处理存在的问题及解决方法125
四、锅炉补给水膜处理127
[案例8-8]超滤运行周期短的解决方法127
[案例8-9]超滤膜污堵及解决方法128
[案例8-10]膜法制除盐水出现的问题及解决方法131
[案例8-11]超滤装置膜破损原因分析132
第三节 化学制水处理138
一、阳床出水钠含量偏高138
[案例8-12]阳床内部构件腐蚀导致出水钠含量偏高138
二、阳床再生异常138
[案例8-13]运酸车影响酸的质量导致阳树脂再生异常138
第四节 有机物治理139
[案例8-14]锅炉补给水含有机物导致炉水pH值下降139
[案例8-15]锅炉补给水含有机物导致水汽氢电导率超标141
第九章 辅机系统腐蚀143
第一节 工业水系统腐蚀143
[案例9-1]工业水系统腐蚀及解决方法143
[案例9-2]工业水系统腐蚀原因分析149
第二节 氢气冷却器腐蚀155
[案例9-3]氢气冷却器冷却水流速低、杀菌不及时造成腐蚀155
第十章 停机保养腐蚀损坏159
第一节 过热器、再热器停运的腐蚀159
[案例10-1]混床漏氯使再热器发生停运腐蚀159
[案例10-2]再热器积盐发生停运腐蚀160
[案例10-3]省煤器和低压过热器疏水管腐蚀161
第二节 锅炉水冷壁停运的腐蚀162
[案例10-4]锅炉采用成膜胺保护方法不当造成腐蚀产物沉积162
第三节 汽轮机停运的腐蚀163
一、采用不适当的停用保护药剂163
[案例10-5]采用不适当的停用保护药剂使汽轮机发生停运腐蚀163
[案例10-6]锅炉采用成膜胺保养造成汽轮机沉积红色铁垢165
二、未及时清理汽轮机叶片上的垢166
[案例10-7]凝汽器泄漏造成汽轮机结垢并发生停运腐蚀166
第十一章 发电机内冷水系统168
第一节 发电机内冷水有关标准及处理原则168
第二节 发电机内冷水系统在制造过程中腐蚀169
[案例11-1]发电机线槽因结垢更换169
第三节 因水处理方式选择不当造成堵塞170
[案例11-2]富氧运行造成发电机线槽结垢而酸洗170
第四节 因加药方式不当造成发电机事故172
[案例11-3]发电机因加药方式不当造成线槽堵塞而烧毁172
[案例11-4]发电机因漏氢产生堵塞173
第五节 因运行管理不当造成的铜含量偏高175
[案例11-5]发电机冷却水因曝气造成pH值低而腐蚀176
第六节 因检修不当造成铜含量偏高177
[案例11-6]发电机冷却水泵入口漏空气造成铜线棒腐蚀177
[案例11-7]发电机内冷却水水箱顶部漏入空气造成pH值低177
第七节 因设计不当造成的pH值偏低、铜含量偏高178
[案例11-8]发电机冷却水pH值低造成腐蚀178
[案例11 9]发电机内冷却水铜含量严重超标及解决方法178
第八节 发电机内冷水系统清洗方案179
一、物理清洗方案179
二、化学清洗方案180
三、化学清洗案例180
[案例11-10]发电机线棒压差超标及解决方法180
第十二章 酸洗不当引起锅炉爆管184
[案例12-1]锅炉因柠檬酸浓度不足引起沉积造成爆管184
[案例12-2]锅炉因选择过热器清洗介质不当引起爆管185
[案例12-3]锅炉因酸洗发生沉积引起锅炉启动后爆管186
[案例12-4]锅炉因酸洗加热温度不均匀引起锅炉管严重变形190
[案例12-5]锅炉因酸洗后腐蚀产物未冲洗干净造成大面积爆管191
[案例12-6]锅炉酸洗过程中出现高液位原因分析195
第十三章 其他腐蚀损坏案例197
一、电动给水泵门杆腐蚀197
[案例13-1]电动给水泵门杆使用含硫高的密封圈造成电偶腐蚀197
[案例13-2]电动给水泵门杆电偶腐蚀199
二、超超临界锅炉节流圈腐蚀产物沉积200
[案例13-3]锅炉节流圈发生氧化铁沉积200
三、电站升压站内铜部件腐蚀205
[案例13-4]水电站主厂房和升压站铜部件腐蚀原因分析205
复习思考题207